單柱式(C型)液壓機,制造小型液壓機/當液壓機需要用液時,開啟泵,柱塞往復直線運動將高壓液傳到二位三通手動閥進液口,此時,二位三通手動操作閥處于中位,液壓缸活塞腔與活塞桿腔與回液相通。當扳動二位三通閥時,高壓液由p 孔供入液壓缸下腔,千斤頂伸出,接觸工件,直至達到工件所需要的壓力,將工件校正或分離,上腔液體通過管路回液; 當壓完工件時,扳動操作閥,使管路壓力液供入液壓缸上腔,千斤頂收回,此時下腔回液。
壓力機優點
該液壓機為礦上解決了減速機一軸,對輪無法拆卸的難題,易檢修,易操作,工作行程可以根據需要調整,效率高,整形準確,減少了笨重勞動( 依賴氧氣,乙炔拆除、整形) 的優點,節約了資金,避免了浪費,達到了修舊利廢的目的。回轉千斤頂為內注液壓式千斤頂,進回液也都在千斤頂活塞桿的一端,便于高壓膠管布置和日常檢修與維護。
壓力機缺點
液壓機不能隨意調壓,如果有一臺增壓臺,就可解決增壓問題。對于大型設備如主扇葉輪拆除及大型電機軸承無法拆除,因架體位置設計有限,目前仍在探索研究當中,有待于以后逐步解決此類問題。
經濟效益
該壓力機利用車間原有的乳化液泵和報廢的440 回轉千斤頂這兩種原件制作而成,大大降低了壓力機的制造成本,自制一臺液壓壓力機初步計算僅花費8 000 元,而購買一臺需花費6 萬元左右,各類零部件及時修舊利廢既滿足了生產需求,又節約了資金,減輕了工人勞動強度,為礦上每年至少節約30 萬元。實踐證明,100噸液壓機操作靈活,省力,通用性強,降低了工人勞動強度,滿足多種零配件的壓制,校正,基本達到了預期的制作目的,解決了生產當中的實際困難,但針對其存在的缺點與不足仍需在生產中逐步的探索和研究,不斷的進行改造,使其發揮其較大的工作效能。